齒輪減速機高速軸疲勞斷裂。齒輪減速機的高速軸在使用過程中發生早期斷裂,現場查看發現,齒輪減速機與電機之間的液力偶合器已經飛出脫落,殼體破碎,與該高速軸裝配起工作的電機轉子軸在事故發生后出現彎曲變形。該齒輪減速電機的高速軸是齒輪軸,在斷裂后其齒輪部位的齒面完好,沒有變形和斷齒現象,對比發現,齒輪減速電機在破壞過程中液力耦合器的殼體(鑄鐵)與該項高速軸斷面生產了嚴重的擦碰擠壓,使送檢斷口被嚴重擦傷污損破壞,斷口的另端雖然因耦合器外殼軸套的保護而相對完好。
斷裂原因分析:經斷口圖像證實,齒輪減速機高速軸斷裂方式是疲勞斷裂,而且斷口上有多個疲勞裂紋源,同時,對該失效的原材料的性能檢測發現其屈服極限較低,對其表面的洛氏硬度及顯微硬度的檢測、表面的顯微組織的檢測,均沒有發現該失效軸表面經歷過有效的表面強化熱處理的跡象,也沒有達到工藝圖紙上注明的硬度要求,致使在該齒輪減速機高速軸的表面、鍵槽受力側的根部產生疲勞裂紋源,從而產生低壽命的低周多源疲勞破壞。
結論:該齒輪減速機高速軸斷裂方式為多源疲勞脆性斷裂,其主裂紋源萌生于該齒輪減速機高速軸鍵槽的受力側。經分析:該齒輪減速電機齒輪軸原材料的成分、夾雜物別符合相關技術要求;該齒輪軸的力學性能指標中屈服極限指標較低,該軸鍵槽根部在工作時承受了較大的集中分布的拉應力,對此如果沒有強化處理,此處極易萌生疲勞裂紋并引起該齒輪軸的早期失效。http://www.lxmsh.com/Products/VEMTcljsq.html
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